2012年以來,大唐魯北發電公司面對復雜多變的經濟形勢,堅持以“一保一降”工作為中心,以節能降耗為立足點,在生產中加大節能降耗實施力度,從水、煤、油3方面做細節能降耗文章,取得了顯著的經濟效益與綜合效益。
做好“水文章”,循環利用降成本。該公司利用地處海邊優勢,加大資金投入力度,全面實施了海水循環技術改造工程,實現了廢水“零排放”和水資源循環利用。該公司原所用除鹽水來源于自來水和深井水,由于自來水供應不及時、深井水水量小不能滿足生產需求,機組運行受到影響,用水量大時,還需購買除鹽水滿足機組安全穩定運行,造成發電成本增加。為此,該公司邀請山東電力工程咨詢院有限公司設計,由專業公司擴建改造原水預處理系統,滿足企業生產生活用水。該系統投運后,在質與量上均滿足了機組運行需求,保證了機組穩定安全運行,有效地降低了用水成本。據計算,該系統投運后,每年可節約成本300萬左右,為企業攻堅“一保一降”提供了可靠的保障。
做好“煤文章”,精細管理出成果。該公司不斷加強入爐煤管理,根據市場煤炭價格的波動,及時調整入廠煤結構,力爭優質煙煤熱值在5000大卡以上,保證優質煙煤加權平均熱值在4800大卡以上,劣質煙煤加權平均熱值不低于4000大卡。在保證入爐煤發熱量、硫份、灰份的數值在控制目標以內、完成發電供熱任務的同時,加大經濟煤種的摻燒比例,最大限度地控制優質煙煤的消耗量。根據詳細的入場煤熱值分布圖,煤場管理人員嚴格按照值長要求上煤,并根據省調下發的上網計劃電量和實際負荷情況確定上煤方式。加強入爐煤各環節的監督及比對工作,發現來煤入廠與入爐存在較大偏差時,及時請監審部介入,真正做到外部把關、內部挖潛,達到燃料采購、驗收、耗用、統計、結算全過程管控,實現燃煤精細化管理目標。截至9月底,該公司入廠入爐煤熱值差為27千焦/千克,在集團系統內保持了先進水平。
做好“油文章”,技術改造“零油耗”。為了實現“零油耗”的目標,該公司在機組大修期間,取消少油點火系統,更換為等離子點火系統,將熱一次風輔助蒸汽加熱系統予以完善,對爐底加熱系統進行了全面設備治理,對一二次風量進行準確標定,磨煤機加裝一次風速測量裝置,保證等離子點火啟動時的風速配比合適。等離子點火系統的成功采用,是該公司貫徹上級公司戰略部署,打贏“一保一降”攻堅戰,邁向集團公司一流企業的切實體現,同時也為同類型機組進行燃燒器技術改造提供了寶貴經驗。自2號機組完成等離子改造實現無油啟動后,已經保持了機組連續9個月“零油耗”運行,有效節約了發電成本。
責任編輯:譚海明