在浙江巴貝絲業(yè)有限公司(嵊州)染絲車間邊的一間小屋內(nèi),安裝著一臺大型熱交換器。染廠廠長王榮正指著一根根交錯的管子說,經(jīng)過技術(shù)改造,安裝了這臺設(shè)備,公司每月可節(jié)約三分之一的熱能。記者在排水口看到,原先熱氣騰騰的排水場面不見了,現(xiàn)在流出的都是冷水。
浙江巴貝絲業(yè)有限公司位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城北區(qū)塊,主要承擔(dān)巴貝集團(tuán)和其他公司的真絲染色工序。而真絲染色要用到大量蒸汽,巴貝絲業(yè)也一直是蒸汽的大用戶,每個月的蒸汽費(fèi)用在40多萬元。近年來,巴貝絲業(yè)公司為節(jié)約成本,提高競爭力,不斷開展內(nèi)部挖潛,節(jié)能降耗,成效明顯。
巴貝絲業(yè)有限公司技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),染絲后排出的廢水溫度在70多度,如果未加利用,等于白白浪費(fèi)熱能,非常可惜。為此,巴貝絲業(yè)有限公司組織人員到江蘇無錫考察節(jié)能技術(shù)。考察后,投資50萬元,與無錫一家公司合作,進(jìn)行技術(shù)改造,安裝一臺大型的直管式熱交換器,以節(jié)約熱能。
公司技術(shù)人員介紹,技術(shù)改造完成后,高溫的廢水和低溫的自來水都進(jìn)入熱交換器,通過熱量交換,一方面降低廢水的溫度,另一方面提高自來水的溫度。而高溫的自來水進(jìn)入染色車間,可以對真絲進(jìn)行預(yù)熱,從而減少蒸汽的用量。在熱交換器的儀表盤上,廢水進(jìn)水溫度顯示為80度,自來水進(jìn)水溫度為17度,經(jīng)過熱交換,自來水出水溫度顯示為70度,廢水出水溫度顯示為16度,熱交換效率在90%左右,熱交換的成果非常明顯直觀。
王榮正告訴記者,技術(shù)改造前,每噸真絲染色加工需要24噸左右的蒸汽;技術(shù)改造后,每噸真絲染色加工只需要16噸左右的蒸汽,整整節(jié)省了三分之一。“新設(shè)備使用后每個月可節(jié)約費(fèi)用15萬元,3個多月就收回了投資。”王榮正自豪地說。
此外,巴貝絲業(yè)有限公司還對染色工藝進(jìn)行了改造,既提高了效率,又降低了能耗。據(jù)悉,下一步,公司還將進(jìn)一步對廢水利用的課題進(jìn)行研究,以減少污水排放。
來源:嵊州新聞網(wǎng)